上海石化股份公司煉化部1號芳烴聯合裝置已連續運行530多天,實現了長周期運轉的目標,為企業增加了可觀的經濟效益。
近年來,1號芳烴聯合裝置的3芳烴抽提裝置一直受到非計劃停車的困擾,嚴重影響了裝置的效益最大化。
裝置人員進行了攻關活動,終于發現,非計劃停車大都是再沸器泄漏引起的。再沸器的數百根換熱管中一旦哪根管子泄漏,即會導致產品不合格,此時必須停車檢修。找到問題后,裝置立即讓制造廠對這些管子重新焊接,具體做法是從這面焊過去,再從那一邊焊過來,相互把收口處覆蓋掉。裝置稱這做法是讓再沸器“強身健體”。
裝置人員這時又想到,蒸汽的溫度、壓力升高時,再沸器也容易發生泄漏,是否再從減溫減壓上做文章呢?在各方的幫助下,終于找到了辦法,即為再沸器加減溫減壓器,同時還通過分析、比較前幾年的操作數據,用計算機軟件進行數據處理,指導工藝操作條件的優化,在確保產品收率、質量的前提下,盡可能地降低各塔的溶劑比、回流比等參數,把裝置運行控制在最佳操作點上,既節約了能源消耗,又降低了再沸器的運行負荷。裝置人員稱這做法是給再沸器“減輕擔子”。
經過努力,2005年裝置非計劃停車數減少到1次,2006年至今年9月底未發生非計劃停車,經濟效益同比大幅增長,今年僅開展來料加工業務,就為企業增效近2000萬元。