近日,藍星石化天津分公司通過在年產7萬噸余C4綜合利用裝置實施的反應器催化劑燒焦系統工藝創新改造,使裝置反應器催化劑燒焦再生時間實現了大幅度降低,從而將裝置的每個生產周期一下子縮短了8至9天,不僅使裝置多加工石腦油1120噸,重C4 970噸,多生產清潔組份油1330余噸,而且也大幅降低了催化劑再生燒焦所需的水、電、燃料氣等物料的消耗,每年可為公司直接增加效益數百萬元。
7萬噸余C4改質裝置自2006年投產以來,為公司的生產經營發揮了重要作用。但科技人員發現:每個生產周期結束之后,反應器催化劑的燒焦過程都需要逐級進行,時間一拖就是15至17天左右,既延誤了生產,又影響了公司其他產品的調配和銷售,而且還要消耗大量水、電等能源。
為了解決問題,公司技術人員在對生產工藝細節進行充分研究之后,經過反復論證,科學提出了反應器催化劑燒焦從三個固定床層同時進行的創新理論,經過對反應器進行了必要的生產工藝改造之后,將原來的燒焦供風線改為了三段同時進風。
在不耽誤正常生產的同時,今年5月末和8月中旬,技術人員利用兩次催化劑燒焦期開展了這一方案的應用試驗。通過不斷摸索采用不同風源、不同溫度給催化劑燒焦帶來的影響,嘗試進行各種操作條件下的綜合比較,最終確定了應用氣泵為燒焦供氧送風的方案。此項工藝改造實施后迅速取得了實際效果,催化劑燒焦過程平穩、迅速、充分、順利完成了全部燒焦工作,使裝置得以順利平穩開車投產。
綜合這兩次技術改造試驗的成果,該生產系統不僅可形成一套全新的生產工藝方案,徹底解決困撓生產的難題,而且大大降低了裝置整個燒焦階段的能耗物耗,節約電能3.1萬度,節約循環水5.2萬噸,降低了燃料氣和氮氣的消耗,將催化劑燒焦時間縮短為9天,為公司創造了可觀的經濟效益。