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星火有機硅廠重點項目帶來發展動力
2010-6-10 來源:中國聚合物網
關鍵詞:星火有機硅 節能減排
    5月25日,江西省人民政府授予江西星火有機硅廠2009年度全省節能減排先進單位光榮稱號,這是對星火廠近年來努力踐行中國化工“零排放”理念、走低碳之路、持續不斷地開展節能減排工作的充分肯定。
    星火廠通過抓好重點項目技改,來整體帶動節能減排工作進展。針對原隔膜電解裝置直流電耗及蒸汽單耗較高,造成氯堿裝置長期虧損的情況,采用北化機最新膜極距電解槽技術,對裝置進行改造,使能耗大幅度下降,比原離子膜裝置電耗2425千瓦時/噸降低325千瓦時/噸,比隔膜裝置電耗2465千瓦時/噸降低365千瓦時/噸,取得較好效果。
    該廠有機硅副產物含氫單體直接銷售要虧損4500元/噸,而制成含氫硅油后則實現盈利4500元/噸。2009年10月份,星火廠相繼抽調骨干,開展無溶劑法制作含氫硅油中試,經過80天的團結協作,中試生產的第一批6.8噸無溶劑含氫硅油產品通過報檢全部合格。2010年2月份,該廠又利用原年產800噸含氫硅油老裝置廠房,開始改擴建年產3000噸無溶劑含氫硅油生產裝置,并于3月份投產。該裝置試車成功后,生產的產品可大量轉入出口市場,產品價格達到22000元/噸,比國內產品價格高出8000元/噸。
    星火廠利用知識產權建設的高沸裂解裝置二期于2009年4月一次性開車成功,年處理有機硅副產物1萬噸,一年可增加銷售收入2080萬元,實現利潤1689萬元,隨著有機硅單體產能的擴大,原有的兩套裝置無法滿足需要,星火廠利用舊設備,投資不到50萬元,建成第三期高沸裂解裝置,每月可新增高沸處理能力160噸,年創利500萬元。
    在消化有機硅副產物的同時,該廠還注重能源的綜合利用,為了節約蒸汽,星火廠利用報廢的冷卻器,回收鍋爐停爐、并汽對流水的熱量,加熱鍋爐用的軟水,每年節約蒸汽400多噸,節省費用4萬余元,以前鍋爐車間鏈條爐細煤灰直接排入沖渣溝,通過改造細灰排放方式,對細灰進行回收,每年為企業增收54萬元。作為用水大戶,星火廠每小時需用水1.5萬噸,為節約用水,減少排污,通過技術改造將水循環利用,每小時只需新鮮水0.12萬噸,全年可節約水費近千萬元。
    通過重點項目技改的不斷實施,星火有機硅廠在節能減排和經濟效益上實現了雙豐收,走上了一條可持續發展的良性道路。
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(藍劍)
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