揚(yáng)子石化烯烴廠近日通過優(yōu)化裂解爐切換操作,將裂解爐的切換時(shí)間由原來的2~3個(gè)小時(shí)縮短至1個(gè)小時(shí),由此延長了乙烯裝置的有效生產(chǎn)時(shí)間。此舉每年可增產(chǎn)乙烯200噸,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益上百萬元。
裂解爐是乙烯裝置的生產(chǎn)龍頭和能耗大戶,由于生產(chǎn)工藝的要求,裂解爐運(yùn)行一段時(shí)間后要進(jìn)行燒焦或檢修,兩臺(tái)或多臺(tái)裂解爐定期要進(jìn)行切換操作。裂解爐切換是一項(xiàng)繁雜的工藝操作,涉及到上百項(xiàng)操作步驟。
今年以來,揚(yáng)子烯烴廠乙烯車間成立了優(yōu)化裂解爐切換操作的技術(shù)攻關(guān)小組,攻關(guān)小組認(rèn)真總結(jié)20多年來裂解爐操作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),結(jié)合裂解爐爐型狀況和乙烯原料結(jié)構(gòu)情況,于3月初制定出《裂解爐切換操作優(yōu)化方案》。方案詳細(xì)規(guī)范裂解爐切換操作中的每一個(gè)步驟,同時(shí)方案強(qiáng)調(diào)切換過程中的負(fù)荷和溫度的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
裂解爐切換操作優(yōu)化方案實(shí)施以來,乙烯車間裂解爐投料前后溫度變化基本控制在50℃左右,切換全程時(shí)間控制在1小時(shí)以內(nèi),較原先縮短近1小時(shí),切換期間乙烯裝置各系統(tǒng)均保持平穩(wěn)運(yùn)行,有效減少了系統(tǒng)波動(dòng)對(duì)裝置績(jī)效的影響。