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吉林石化煉廠節能降耗顯效益
2011-7-13 來源:中國聚合物網
關鍵詞:石化煉油廠 催化裂化裝置

  吉林石化煉油廠7月8日發布的上半年技術數據顯示:加熱爐熱效率同比提高1.33%,實現燃料單耗34.2千克/噸,同比降低2.6千克/噸,累計節約燃料1.15萬噸。同時,煉油綜合能耗、蒸汽單耗達到千萬噸煉油項目投產以來的最好水平,節能降耗成果顯著。

  隨著千萬噸煉油裝置建成投產,由于部分新裝置沒有達到最優運行狀況,與設計水平存在差距,造成綜合能耗及各動力單耗上升,部分經濟技術指標水平下降。針對制約和影響新裝置運行的生產瓶頸,該廠抓住管理創新、技術創新等環節,以“紅旗爐”達標競賽、蒸汽品質攻關等活動為載體,大力開展節能降耗攻關活動,深挖裝置節能空間,提高了能源利用率。

  該廠針對Ⅲ常減壓裝置常壓爐排煙溫度低(105℃)的情況,組織技術人員深入現場進行調優攻關,使加熱爐排煙溫度提至120℃以上,熱效率達到92.5%以上,既解決了加熱爐露點腐蝕的問題,又降低了燃料消耗。

  為切實降低能源消耗,降低新鮮水單耗,該廠成立節能減排及能源計量管理領導小組,對能耗出現的異常波動情況適時進行跟蹤,提高動態化的日常管控能力,使節能節水管理系統更加完善。他們實施循環水場達標管理,對第五循環水場優化旁濾反洗操作,降低了濁度、總鐵,使濃縮倍數提高到6.4,節水3000多噸。

  該廠不斷優化新建裝置操作條件,以降低電消耗。Ⅲ催化裂化裝置通過調整再生器壓力,將煙機入口蝶閥由72%開至78%,使三機組耗電量由800千瓦/小時降至600千瓦/小時。此外,他們根據氣溫變化和生產變化合理調整工藝用汽,加氫裂化裝置及時調節并控制高分頂溫在46~50℃,降低了循環氫的質量流量,減少中壓蒸汽消耗1.2噸/小時。

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(liu)
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