截至6月8日,揚子乙烯裝置樣板爐已經運行2周時間。運行結果顯示:裂解爐排煙溫度下降約35℃,熱效率提高約2個百分點,運行負荷由90%提高到100%。截至目前,樣板爐運行效果良好,完全達到了預期的節(jié)能指標。今后中國石化集團公司所有裂解爐將以此為樣板,進行節(jié)能改造。
乙烯裂解爐能耗占整個乙烯裝置能耗的70%以上,對乙烯裝置經濟技術指標構成有著重大影響。國內多數乙烯裝置建成于上世紀,裂解爐普遍存在爐型老、熱效率低、能耗高、運行周期短等問題。
為了趕超國外先進水平,并為國內乙烯裂解爐節(jié)能改造提供參考標準,中國石化集團公司依據國外先進的裂解爐標準,將揚子石化新區(qū)01號裂解爐定為樣板爐,利用多種先進的節(jié)能技術,對該爐實施改造。改造從今年2月開始,4月底中交,5月25日投料開車。
據揚子石化烯烴廠乙烯專家胡天生介紹,此次改造采用了中石化最為先進的CBL爐管構型,并安裝了扭曲片,提高了爐管的傳熱效率,裂解爐運行周期從50天延長至80天,并使裂解爐負荷提高到100%。同時,他們還在裂解爐對流段增加了換熱管束,換熱面積增加了20%~30%,充分利用了煙氣熱能,提高了裂解爐熱效率,降低了排煙溫度。裂解爐的風機也采用了變頻調速裝置控制系統(tǒng),比原來節(jié)電20%~25%;裂解爐耐火材料更換為新型高等級材料,裂解爐外墻溫度由82℃降至70℃以下,有效減少了裂解爐散熱損失。此外,除灰器也由原來的機械式改為聲波式,除灰效率大大提高。