近日,黑龍江檢驗檢疫局集中對轄區(qū)出口橡膠企業(yè)進(jìn)行了質(zhì)量安全風(fēng)險排查整治,主要發(fā)現(xiàn)三方面問題。一是局部生產(chǎn)技術(shù)存在缺陷。斜交鋼圈卷層盤周長尺寸不穩(wěn)定,周長尺寸在1~3毫米范圍內(nèi)波動,工序過程能力指數(shù)一直偏低,使輪胎的性能受到影響。二是個別傳統(tǒng)工藝落后。在生產(chǎn)過程中,有的環(huán)節(jié)仍然延續(xù)老的工藝和技術(shù),使輪胎生產(chǎn)各環(huán)節(jié)不相配套,輪胎品質(zhì)存在差異,嚴(yán)重影響質(zhì)量問題。如傳統(tǒng)的成型機膠囊鼓成型機扇形塊裝置存在缺陷,易導(dǎo)致成品胎圈氣泡較多等問題。三是有的結(jié)構(gòu)相對不合理。帶束層鋼絲簾布的壓延幅寬結(jié)構(gòu)不合理,實際收縮率和理論收縮率有差異,直接影響輪胎帶束層鋼絲簾布的質(zhì)量,易造成品質(zhì)問題。
對此,黑龍江局及時制定了整改措施,一是要求企業(yè)加強培訓(xùn)。重點圍繞增強質(zhì)量意識、提高質(zhì)量工具使用及操作水平、提升檢驗技能等開展質(zhì)量培訓(xùn),根據(jù)內(nèi)容計劃培訓(xùn)36學(xué)時,現(xiàn)已完成23學(xué)時。二是幫助企業(yè)改善品質(zhì)。針對排查出的問題,共制定11個輪胎制造的品質(zhì)和工藝改善項目,通過品質(zhì)改善,降低產(chǎn)品的廢品率和返修率,輪胎動平衡和均勻性優(yōu)等比率有很大提升。三是指導(dǎo)企業(yè)完善體系。對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝、技術(shù)、品質(zhì)等問題進(jìn)行全面梳理總結(jié),嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修正,進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系,確保各個工序科學(xué)規(guī)范。