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巴陵石化二代節(jié)能型苯乙烯技術(shù)降耗15%
2012-7-26 來源:中國聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞:苯乙烯 節(jié)能 巴陵石化

    截至7月23日,中石化巴陵石化公司年產(chǎn)12萬噸苯乙烯裝置已成功運(yùn)行一個(gè)月。目前裝置各項(xiàng)控制指標(biāo)正常,綜合能耗可降低15%以上。至此,中國石化第二代節(jié)能型苯乙烯技術(shù)——順序分離恒沸熱回收技術(shù)工業(yè)應(yīng)用取得成功。

    6月23日,該裝置產(chǎn)出純度為99.98%的合格苯乙烯,實(shí)現(xiàn)一次投料開車成功。一個(gè)月的運(yùn)行結(jié)果表明,采用二代節(jié)能型苯乙烯技術(shù)的這套裝置,乙苯-苯乙烯塔塔頂共沸換熱器回收了塔頂70%左右的熱量,每小時(shí)節(jié)省水蒸氣約7噸,節(jié)能效果優(yōu)于設(shè)計(jì)值,裝置的綜合能耗可降低15%以上,各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)或領(lǐng)先水平。

    據(jù)悉,這套12萬噸苯乙烯裝置采用中石化上海石化研究院、華東理工大學(xué)、中石化上海工程公司聯(lián)合開發(fā)的順序分離恒沸熱回收技術(shù),可減少蒸汽損耗,發(fā)揮與煉油裝置的熱能優(yōu)化聯(lián)合優(yōu)勢,降低裝置能耗,滿足巴陵石化下游化工裝置對(duì)苯乙烯原料的需求。

    據(jù)介紹,上海石化研究院牽頭開發(fā)的苯乙烯成套技術(shù)自1994年成功應(yīng)用于撫順石化年產(chǎn)3萬噸裝置以來,至今已在23套同類裝置上成功應(yīng)用。在此基礎(chǔ)上,他們以國際先進(jìn)水平為標(biāo)桿,從苯乙烯裝置綜合能耗入手,尋找與國外最新技術(shù)水平的差距,持續(xù)攻關(guān)創(chuàng)新,于2010年成功開發(fā)了第二代節(jié)能型苯乙烯技術(shù)。該技術(shù)包含順序分離恒沸熱回收節(jié)能工藝、高效脫氫催化劑、新型共沸換熱器、低壓降脫氫反應(yīng)器等系列新技術(shù)。

    為確保新建苯乙烯裝置一次投料試車成功,今年6月16日,華東理工大學(xué)李瑞江博士等一行到巴陵石化指導(dǎo)開車,上海石化研究院也將這次開車列為今年重點(diǎn)開工技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目。開車期間,工藝包完成單位組成的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)冒著酷暑在現(xiàn)場,與企業(yè)技術(shù)人員等一道解決開工難題。

    6月15日,巴陵石化年產(chǎn)12萬噸苯乙烯裝置加熱爐一次點(diǎn)爐成功;6月18日,裝置乙苯一次投料成功,首批合格脫氫液送往精餾系統(tǒng);6月23日,苯乙烯產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)合格,外送流程全線貫通,苯乙烯產(chǎn)品順利實(shí)現(xiàn)外送。

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(liu)
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