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巴陵石化:技術創新結構調整創產量新高
2010-12-1 來源:中國聚合物網
關鍵詞:己內酰胺 環己酮 巴陵石化
    巴陵石化技術創新提速結構調整。己內酰胺單月產量4次刷新紀錄,10月份再創新高,達17389噸,優級品率超過90%,成為公司主要盈利產品之一—巴陵石化采用具有自主知識產權的己內酰胺成套生產新技術,不僅收獲了現實效益,也為“十二五”發展提供了智力支持。目前該公司正實施技術改造,將己內酰胺年產能由14萬噸擴改至20萬噸,同時也將代表中國石化,與浙江恒逸集團合作,異地建設年產20萬噸的同類裝置。此前,中石化石家莊化纖公司也采用該技術用于己內酰胺裝置的擴能改造。“綠色環保的己內酰胺成套生產關鍵技術開發,是該公司‘十一五’技術創新的突出亮點,先后獲得國家科技進步一等獎、二等獎,彰顯了‘產學研’結合的實力。”11月16日巴陵石化總經理朱建民說,“持續技術創新,不僅為‘十一五’的系列改造創造了條件,也為‘十二五’的發展奠定了很好的基礎。”今年前10個月巴陵石化整體盈利突破3億元,創歷史同期新高,技術創新對效益的貢獻率超過五成。依托鋰系聚合物、環氧樹脂、己內酰胺和商品環己酮、化工型煉油和煤氣化五大技術戰略平臺,該公司在規模、品種、質量、成本等方面放大技術創新優勢,凸顯了自主技術創新的競爭力。
    擴改后廣泛采用新技術、新工藝、新設備的年產20萬噸SBS裝置改造、年產2萬噸SEBS裝置改造、年產10萬噸環己酮裝置改造等項目,都已創造了良好效益。“沒有綠色環保的新技術,我們的產能不可能穩步提升。”巴陵石化環己酮事業部經理劉華鋒說。以前國內同行業都邁不過“零排放”這道坎,受制于COD高排放、重污染。該公司與國內科研院所聯合,開展環己酮富氧氧化、皂化廢堿焚燒處理等新技術取得成功,每年減少COD(化學需氧量)排放上萬噸,實現了廢水、廢渣零排放,2010年獲得國家科技進步二等獎。他們在環己酮生產上的綠色環保技術,還成功轉讓中石化系統內的南化公司應用。“不僅我們的產業技術實現了升級,而且也促動了國內同行業的綠色發展。”劉華鋒說。以技術創新推動產品結構調整和產業結構調整,是巴陵石化近年來的主攻點。鋰系聚合物是他們的支柱產品,一度靠“當家花旦”SBS“單打獨斗”。著眼于全球化的市場競爭,他們加快技術創新的步伐,瞄準全球同行先進的水平,不僅將SBS生產裝置的產能擴大,還同步開發并組織SIS、SEBS等高附加值鋰系聚合物的工業化生產,成為國內同行的風向標。如今不僅SBS新品不斷,SIS產品占據國內八成以上市場,SEBS也在醫用等新興應用領域邁進。
    “我們下一步發展就是以特種鋰系聚合物為主,最起碼占到總產值的40%。”朱建民表示。淘汰落后產能推動產業升級,巴陵石化也“正在進行時”。“我們原來有一套環氧丙烷裝置,雖然有效益但廢水排放量大,出口COD濃度是2萬毫克/毫升。去年公司狠下決心、關停了這套裝置,要把COD濃度控制到國家一級排放標準的60毫克/毫升。”環氧樹脂事業部經理張暉介紹。“接下來對環氧有機氯還要進行大規模的調整,重點是落后產能,比如膈膜堿、環氧氯丙烷等,要通過發展特種環氧樹脂來促動整個產業鏈的優化。”朱建民透露。技術創新提速產品和產業結構調整,巴陵石化在綠色發展的道路上堅定了方向。該公司以沿海煉化一體化企業為標桿,明確了建設國內最強的非乙烯精細化工生產基地的戰略目標,主動調整結構,主動轉變增長方式,實施包括2009至2011年三年環保綜合治理的規劃,“一年治廢水、兩年治廢氣、三年治廢渣”的階段目標穩步實現。2008年,公司COD排放總量是3000噸,2009年降至2000噸,今年要控制在1500噸以內,未來還要進一步降低,壓縮到1000噸以下。“也就是說,我們的總規模在增加,‘三廢’的排放量在減少,而且,管理得更加嚴格,當然投入也在增大。”朱建民說,“企業要持續發展,必須這樣不斷調整。”
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(藍劍)
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