巴陵石化:從耗能大戶到節能標兵
2010-8-25 來源:中國聚合物網
關鍵詞:巴陵石化 己內酰胺 節能標兵
巴陵石化:從“耗能大戶”到“節能標兵”。來到中石化巴陵石化有限公司時,正時高溫持續“烤”驗三湘大地的時候。在該公司行政大樓一樓大廳,一組顯目的節能數據猶如夏日里的絲絲涼風吸引了過往行人:“1至6月公司整體節能創效7621萬元;累計節水122萬噸,工業水重復利用率96.66%......”該公司總經理朱建民介紹近年來,巴陵石化在節能降耗上下了大工夫,已躋身中國石化節能先進行列,實現了從“耗能大戶”到“節能標兵”的跨越。2006年以來的4年間,公司的萬元產值綜合能耗從1.27噸標準煤降至1.0467噸標準煤,降幅達17.6%,累計節能29.93萬噸標準煤,是公司與湖南省政府簽訂的“十一五”節能目標14.76萬噸標準煤的兩倍多,提前超額完成國家節能考核目標。巴陵石化是一家集煉油、化工、給排水,和熱電于一體的石化聯合企業,也是國內最大的鋰系聚合物、環氧樹脂,己內酰胺和商品環己酮生產企業。生產己內酰胺需要大量的水,近年巴陵石化己內酰胺年產能已由5萬噸改擴到了14萬噸以上,在產能增加的情形下,該事業部的水耗不增反降。2005年前每年耗水在1000萬噸以上,從2006年開始用水量下降,2009年耗水量僅為427萬噸,較最高年份節水近600萬噸。目前,巴陵石化己內酰胺事業部正向年耗水量400萬噸以下的目標努力。己內酰胺事業部的負責人告訴我們,己內酰胺的用水管理一度粗放松散,全套己內酰胺裝置僅3塊水表,各個分裝置的耗水情況,可謂“霧里看花”。
為扭轉用水“糊涂賬”的局面,該事業部嚴把計量關,擰緊“節水閥”:哪里用水哪里就要計量監控到位,從各個節點入手逐步添加計量表。通過兩次水平衡普查,至2009年底事業部先后添加了20多塊計量水表,用水情況基本受控。地處長江邊豐水區的巴陵石化用水狀況復雜,上世紀90年代中期年最高用水量高達近4000萬噸。一條貫穿公司的排洪溝,曾常年洪流滾滾,其中流淌的都是各生產裝置的外排水。如今近乎“斷流”的排洪溝,從另一個側面見證了巴陵石化建設節水型企業的變化。近年來隨著生產裝置規模的擴大,巴陵石化著力通過技術進步挖掘節約用水潛力。從2005年起,每年都投資1000萬元以上,實施多項節水技改。“技改注重點面結合,難易結合,力求投資少,效果好,形成輻射效應。”巴陵石化設備能源部負責人表示,2006年巴陵石化投資1600萬元,對整個循環水系統進行完善改造,有效減少了蒸發、排污及飄散損失。當年節水改造項目分30個小項目,項目實施后,每小時總節水量為480多噸。針對裝置建成多年、地下管網老化導致水資源跑、冒、滴、漏現象嚴重的情形,該公司對有關裝置的地下管網進行更新。巴陵石化己內酰胺事業部在“依靠科技進步、提高裝置經濟運行水平”的原則指導下,以技術進步挖掘節約用水潛能。過去數百臺機泵的冷卻水直接排入地溝,如果把直排水回用、節水會是一個什么效果?很快事業部以此為突破口,實施“清污分流”、“中水回用”。
他們將生產裝置的工藝水和地溝水(含雨水),在進行清污分流后,經處理再次疏引至消防補水和循環補水,使工藝用水每小時減少70噸左右。此外巴陵石化己內酰胺事業部倡導“全員皆兵”,變考核職能部門為促動全員參與。一方面加大節水宣傳的力度,廣泛征集節水合理化建議,另一方面推行“節水有獎”方案,實施節水“金點子”。公用工程車間余林勇提出的建議“將加氯機的壓力水就近引至循環水池”、己內酰胺車間吳木提出的建議“固定排水點加裝限流孔板可有效減少排放量”等被采納實施后,效果良好,產生了示范及輻射效應。
該部門還推行“節水有獎”方案,將節水與職工切身利益掛鉤:若在完成指標的基礎上節水有余,則在節省的水費中提取10%作為獎勵。“用水大戶”公用工程車間的職工節水熱情高漲,一名職工告訴記者:原來大家上班看到水“嘩啦啦”地流掉一點也不心痛,現在用水就像在家里用水一樣,都處處想著節省呢!“己內酰胺事業部為巴陵石化節約了600多萬噸水資源,烯烴事業部也在節電上為巴陵石化作出了突出貢獻。”朱建民笑著說。巴陵石化烯烴事業部對余熱鍋爐實行改造,與煉油主裝置同步運行,每小時中壓蒸汽平均產量達到80噸,較改造前增加10噸。采用了新技術的“煙氣能量回收機組技術改進研究”,及“催化余熱回收系統汽水流程優化及節能改造”項目,獲巴陵石化科技進步獎。煙氣能量回收機組技術改進后,煙氣輪機不但可保證穩定運行且效益顯著。
以每年8000小時加工時間計算,每年可節電1180萬度,噸油電耗可下降6.4度,相當于1.66千克標油/噸原油。在催化余熱回收系統汽水流程優化及節能改造中,采用了“蒸汽均勻混兌”、“旁路減溫溫控”、“高溫取熱”、“傳熱優化”及更先進的吹灰等多項新技術。今年上半年,巴陵石化環氧樹脂事業部的兩條離子膜燒堿生產線的電耗,同比去年降低201.46度/噸,累計節電500多萬度,價值近260萬元。環氧樹脂事業部現有年產4萬噸的隔膜燒堿裝置和年產7萬噸的離子膜燒堿裝置各一套,全年電耗約3.2億度,占巴陵石化總用電量的近四成。近年來,為穩步降低電耗,該事業部持續開展技術改造。隔膜燒堿裝置由金屬陽極電解槽改為擴張陽極電解槽后,在運行電流為32千安培時,單槽電壓為3.03伏,每噸堿電耗下降108度,同時定期重涂陽極片,電耗經濟技術指標步入國內同行先進行列。從2009年6月至今,該事業部將離子膜生產裝置由自然小極距電解槽改為零極距電解槽,改造后每噸堿電耗下降187度。從中石化巴陵石化有限公司日前召開的年中職代會獲悉:巴陵石化通過“突出對標管理,深挖內部潛力;健全工作網絡,抓好體系運行;加強生產優化,嚴格過程管理;著眼創新手段,推進技術改造”等措施,不僅實現了從“耗能大戶”向“節能標兵”的轉變,而且創造了良好的經濟效益,今年上半年,公司累計實現不含稅銷售收入104.51億元,同比增加38.58億元;整體盈利1.76億元,同比增利1.54億元,創歷史同期最佳;實現稅費15.6億元,同比增加2.15億元。
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(藍劍)