“這套最新的窯爐燃燒廢氣治理系統,可以利用電除塵的高壓電場作用吸收固態污染物,通過干濕結合法有效去除廢氣中的污染物。”近日,記者走進巨石集團,環保節能科的相關人員介紹,企業傳統的廢氣治理方法已被“電除霧器”廢氣治理方法所取代。
當今社會,能耗短缺已成為制約企業發展的重要因素。對于企業來說,加大節能降耗力度,既是緩解國家資源緊張的根本出路,也是促進自身又快又好發展的重要保障。
近年,隨著人民幣不斷升值、各類原輔材料價格不斷上漲,巨石集團的利潤空間逐步被壓縮。如何深挖企業內部潛力、增收節支,巨石管理者開始了探索。在這樣的背景下,一系列節能減排項目在巨石呼之欲出,其中新上線的“尾氣治理系統”就是一大亮點。
據了解,去年7月份,巨石集團完成了“尾氣治理系統”的前期調研、可行性研究等工作,逐步在企業202線、203線、304線、305線推廣并收到了良好的效果。
“電除霧器通過對酸霧和水霧的吸收,能大大減少廢氣中污染物含量,從根本上減少冷凝水的析出。”環保節能科相關人員說,“該系統不但優化了現有廢氣處理工藝,以除霧器替代增溫器,還大大減少了蒸汽的使用量,屬于真正意義上的節能減排。”
據了解,電除霧器作為一種新型環保設備,具有去除廢氣中酸霧、水霧的作用,可有效防止鉛材使用中產生的污染,減少環保及制作安裝人員出現鉛中毒的幾率。另外,其還具有玻璃鋼的輕質高強、耐化學腐蝕等性能。
為證明新系統能有效增收節支,工作人員給記者算了一筆賬。老的治理系統所采用的增溫器,每小時需消耗4.5噸煤;而新系統通過電除霧器進行處理,運行每小時只需用電165度,同時在治理過程中取消了增溫器部分的用電消耗。除此,原系統中的鼓風機等設備,在新系統中也將停用。經初步計算,一天可節約600多度電,相當于一個普通家庭近3個月的用電量。