目前,精細化發展成為了眾多企業的目標,近日,延安石油化工廠為降低20萬噸/年聚丙烯裝置的粉塵排出量,今年實施了多項措施。截至目前,其粉塵排出量已由平均20袋/天降為5袋/天,粉料再加工為聚丙烯產品,加工出來的粉料朝著精細化發展。
據悉,該廠目前粉塵日排料量較以往減少15袋,按每月30天計算,每年可減少5400袋粉塵的排放,相當于將5400袋粉料作為原料重復加工生產聚丙烯產品。
作為陜西最大的聚丙烯裝置,該裝置自2009年6月開工以來,生產能力、產品質量以及性能等各項指標都能達到設計值。但生產過程中,聚丙烯裝置通過T-502洗滌后,夾帶在循環氮氣中的粉塵大量排除,不僅造成原料的極大浪費,也對聚丙烯收率有一定的影響。
今年年初,他們成立了降低粉塵排出量的QC攻關小組,開展技術攻關。他們一方面從優化反應參數入手,提高預聚反應器(4-R-200)的操作溫度,TIC221由原來的18℃提至20℃,保證了預聚合的效果,同時減少預聚反應器的丙烯進料,增加了催化劑在R-200的停留時間;另一方面嚴格控制C-502的循環氮氣量,由原來的12000kg/h降至8500kg/h,盡可能使細粉下沉到D-502中,減少氮氣中細粉攜帶量
余輝發光性能的影響